隨著國家對超低排放的要求越來越嚴格,鋼鐵行業(yè)燒結(jié)機頭排放值也要求越來越低,于是成熟的濕式電除塵得到大力推廣,但是濕電煙囪和濕法脫硫一樣都存在煙囪雨,如何治理,如何保護土壤不被二次污染成為了環(huán)保人必須要解決的課題。
武安市裕華鋼鐵有限公司燒結(jié)機濕電在2017年投入使用,在投入開始就一直煙囪雨不斷,水分不僅讓數(shù)據(jù)無法正常,同時也造成土壤的二次污染,同時因為冬季下的雨點讓水成冰,人員通過時存在較大的安全隱患。
為此裕華設(shè)備部和設(shè)備廠家一起進行研討,分析問題,并邀請設(shè)備廠家做相關(guān)的全流程CFD 仿真流體實驗。圖1 為該工程煙道、導(dǎo)流板與均布板布置位置與整體三維圖。煙氣從脫硫塔排出后經(jīng)管道進入濕式靜電除塵裝置,首先垂直向上通過下殼體,到達布置有導(dǎo)流板和均布板的中殼體,氣流向上進入濕電陽極模塊,到達上殼體,最終排出煙囪。
通過CEMS 的數(shù)據(jù)查詢,我們發(fā)現(xiàn)煙氣最后通過煙囪的時候流速達到了22 米/ 秒,經(jīng)過我們分析,是由于風(fēng)量流速過快,導(dǎo)致煙氣在下殼體無法有效的散開,最后以20 米/ 秒的速度沖出煙囪,將水分帶出,所以就造成了煙囪雨,也同時造成了數(shù)據(jù)不穩(wěn)定的現(xiàn)象。
在分析原因后,我們針對性的做出了方案:第一對煙氣進行導(dǎo)流,在下殼體設(shè)置導(dǎo)流板;第二使用除霧器對水分進行截留,第三在煙囪的根部和頂部設(shè)置旋流器回收水裝置。整體思路是降低煙氣流速、回收水后,在做流體實驗時考慮到阻力對設(shè)備、生產(chǎn)的影響,所以只進行了兩步也就是第一步的煙氣進行導(dǎo)流,和在煙囪的根部設(shè)置旋流器回收水裝置。
為了保證問題可以被徹底解決,我們利用仿真軟件對整個濕電除塵系統(tǒng)進行數(shù)值模擬,得到從脫硫塔出口至煙氣出口這一段速度跡線云圖和壓力跡線云圖,如圖2 所示。
圖2(b)中表明整個系統(tǒng)內(nèi)前段壓力較為均衡,這主要是因為整體為矩形平面,為對稱結(jié)構(gòu),對壓力的影響不大,只在最后階段壓力有一定的漲幅。但是由圖2(a)中速度跡線云圖可知,煙氣在下殼體進入中殼體部分出現(xiàn)混亂,產(chǎn)生碰撞,不利于煙氣均勻進入陽極模塊,所以有必要設(shè)置導(dǎo)流板。
根據(jù)圖3(a)和(b)的對比發(fā)現(xiàn)未加裝導(dǎo)流板之前煙氣主要集中在中殼體四周和中間部,加裝導(dǎo)流板后煙氣分布更加均勻,同時通過計算得到在導(dǎo)流板上端的煙氣速度偏差系數(shù)CV= 標準偏差/ 平均值=3.51/4.45=78.88%,導(dǎo)流板起到了對煙氣的導(dǎo)向作用,但是煙氣依然有較大的速度偏差系數(shù)。
基本認為其均勻度是良好的,這也驗證了均布板對煙氣均布起到的作用,為煙氣均勻進入濕電陽極模塊做好了準備,進而很好的提高了除塵的效率,同時避免了氣體擠壓的情況,不會對陽極模塊造成集中磨損。
所以在下殼體導(dǎo)流板的設(shè)置改變了煙氣進入均布板的方向和角度,均布板進一步消除了煙氣集中的現(xiàn)象。
而煙氣均布后煙囪雨的消除就需要我們進行相應(yīng)的處理,對飽和蒸汽里面的水分進行有效回收,同時也要對回收的水分進行二次利用,降低水耗。于是我們提出了旋流器旋流,煙氣碰撞捕捉水滴,隨后將回收的水引出到脫硫循環(huán)池,直接進行再次使用(見圖5)。
經(jīng)過改造后全部費用僅為50000 元左右,不僅有效的引導(dǎo)均布了煙氣,提高了濕式電除塵的利用效率,而且還對飽和蒸汽里面的水分進行了回收利用,直接再次進入脫硫系統(tǒng)進行使用,極大的降低了水耗,每天回收水約10~20 噸左右,同時也徹底的去除了煙囪雨的問題。而通過加裝倒流板和煙氣脫水回收裝置我們可以發(fā)現(xiàn)一個問題,那就是濕法脫硫和濕式電除塵的煙囪雨并不是無解的,是可以解決的。