2019年,涪陵頁巖氣田生產頁巖氣63.33億立方米,銷售60.79億立方米,同比均增長5.18%,超額完成全年任務,為推動我國能源結構調整、保障中東部天然氣供應、建設美麗中國作出了積極貢獻。
2019年,涪陵頁巖氣公司堅持以習近平總書記關于大力提升油氣勘探開發(fā)力度、保障國家能源安全的重要指示批示精神為指引,深入貫徹落實戴厚良董事長涪陵頁巖氣田調研講話精神,緊緊圍繞集團公司和江漢油田“兩個三年、兩個十年”總體部署,切實把“保障國家能源安全、引領頁巖氣產業(yè)發(fā)展”作為最重要的使命擔當,團結帶領氣田參建單位,全力抓實“天然氣70億方上產增效領先工程”,堅持四個“強化”,取得四個“打贏”,確保了氣田產建任務順利完成,用實際行動詮釋了“為國爭氣”使命和擔當。
強化采氣管理,打贏老區(qū)遞減“突擊戰(zhàn)”。
2019年,生產進入中后期階段,氣田老區(qū)85%的氣井處于產量遞減階段,穩(wěn)產壓力與日俱增。公司深入開展老井挖潛,圍繞每口井認真開展動態(tài)分析,精挑細選有增產潛力的氣井,堅持“一井一策”,實施各類增產提能措施,以恢復“體能”提升生產能力,努力提高氣田采收率。
針對井口壓力低于輸氣壓力的老井,大力推廣增壓開采措施,持續(xù)擴大增壓規(guī)模,加快增壓站建設,確保了增壓開采順利進行,增壓開采增產效果顯著,努力變遞減區(qū)為穩(wěn)產區(qū)、上產區(qū)。針對井筒積液嚴重的氣井,公司差異化運用井筒排水采氣措施,開展了放噴排液、泡沫排水、壓縮機氣舉、柱塞氣舉等多項排水增產措施,形成氣舉為主、泡排和柱塞為輔的工藝系列,延長氣井穩(wěn)產期。
強化提檔升級,打贏科技上產“攻堅戰(zhàn)”。
公司堅持自主創(chuàng)新,按照“研究—試驗—推廣”模式,重點開展了立體開發(fā)、鉆井、壓裂等核心關鍵技術的攻關,突破技術瓶頸,不斷推進提速提效提產。創(chuàng)新形成國內首套頁巖氣立體開發(fā)模式,通過開展上部氣層開發(fā)及下部氣層加密,相當于對儲層進行經度和緯度上的立體加密,實現(xiàn)老區(qū)層間、井間立體加密開發(fā),大幅提高老區(qū)采收率。
在長水平優(yōu)快鉆井技術攻關上,公司自主研發(fā)改進二代綜合地質導向技術、三開長水平段“一趟鉆”技術、加密井防碰繞障技術、超長水平段優(yōu)快鉆井技術等,形成了第二代鉆井技術系列,助力鉆井工程提速提效,與一代鉆井技術相比,平均機械鉆速提高26.98%,平均鉆井周期下降21.6%。
公司不斷優(yōu)化壓裂工藝,推廣第二代壓裂技術,探索試驗第三代壓裂工藝,力促提產降本。2019年,氣田老區(qū)調整井單井產能提升30%,焦頁189-8HF井獲得62.78萬立方米/日的高產工業(yè)氣流,創(chuàng)氣田開發(fā)以來測試日產量最高紀錄,單井試氣費用由初期的3000萬元下降到目前的2000萬元左右。
通過三大核心技術的升級換代,實現(xiàn)了老區(qū)儲量動用程度和采收率的雙提高,儲量動用程度、采收率分別達到75%和38.6%,有力支撐了氣田產量穩(wěn)中有升。
強化生產組織,打贏提速提效“進攻戰(zhàn)”。
公司提前編制項目開發(fā)方案,確保符合條件的項目及時編制、上報可研方案,提前完成列入總部框架的所有前期項目上報、審查工作,大幅縮減立項、批復時間,2019年產能建設較往年提前4~5個月,為全年生產贏得了主動。
圍繞生產運行動態(tài),公司優(yōu)化調整月度及零星投資計劃,先后下達月度及零星計劃21批,針對生產急需項目,申請下達臨單計劃5批,有力保障了老區(qū)調整、新區(qū)產建、增壓開采等項目順利實施。及早與地方政府部門對接,實現(xiàn)氣田開發(fā)7年首次國慶長假期間壓裂不停工。
各專業(yè)部門以生產部運行部為龍頭,明確項目進度目標,加大溝通協(xié)調力度,通力合作,密切配合,深入各施工現(xiàn)場,增派施工力量,協(xié)調材料、機具等施工物資,落實關鍵線路和關鍵控制點,全面分析進度影響因素,提前制定趕工措施,加快各工序銜接,“并聯(lián)”作業(yè)工序,合力促進產建節(jié)奏加快。特別是集氣站投產時,公司采取邊建站、邊試氣、邊投產的方式,加快新井投產奉獻產能速度,新井投產提前21天,新井產量達530萬方/天,全年新井產氣11.68億立方米。
強化產建保障,打贏難點問題“殲滅戰(zhàn)”。
公司深入開展固廢規(guī)范化管理年活動,反復協(xié)調地方政府加快鉆屑水泥窯協(xié)同處置速度,全年資源化利用油基鉆屑灰粉4.7萬噸、水基鉆屑9.4萬噸,徹底解決油基鉆屑堆積的隱患。
利用廢舊油管和柔性復合管建成江東、平橋區(qū)塊污水管線32.14千米,管輸量占氣田整體產水量2/3以上,大幅降低拉運安全風險,減少拉運成本,單月拉運費用從最高1100萬元降至400多萬元。重復利用壓裂返排液、氣井產出水,今年累計回收利用工業(yè)廢水133萬方,實現(xiàn)廢水“零排放”,消除采出水高庫存風險。
完成56座集氣站污水管線改造,消除污水集輸安全環(huán)保隱患。科學預測管網運行趨勢和清管周期,先后開展6次清管作業(yè),清除積液304立方米,降低管網壓力,保障輸氣暢通。利用長南線和環(huán)武陵山管線,解決平橋區(qū)塊頁巖氣外輸難題,平橋日產量從177萬方提升至260萬方。
積極應對增壓站擴能停產開展白濤集輸站檢修、電網檢修改造、江東區(qū)塊管網改造等工程,較原計劃提前2天復產,減少產量損失2100萬立方米,最大限度地保障了頁巖氣輸送和處理能力。與此同時,公司強化安全環(huán)保隱患排查與整改,筑牢氣田安全生產堤壩。